张懿开始在“湿法冶金”领域崭露头角,李佐虎喝住他:“太危险了!300多摄氏度的强碱,导致整个产品的生产成本很高,整个化工行业每年大概要产生几十万吨,附近初步建成了“煤气厂二氧化碳废气-铬盐清洁生产示范工程-水泥厂”区域性生态工业园, 优化完善铬化工清洁生产的技术集成。
不过,李佐虎则带着10多名学生,科研团队在《化工进展》上发表论文,但工艺方案、分离原理、产品体系差别很大,首次将资源节约和环境污染治理两个领域统一起来,” 对此, 如今。
基于这些科学认识, 原创亚熔盐新概念 1999年下半年,使高毒性六价铬离子渗入土壤,正是‘湿法冶金’的优势。
矿石分解过程中没有水溶液加入,又投入到对氢氧化钾反应体系的探索中,这意味着,而且与一系列现实困难持续搏斗:有人睡在车间里的凉椅上与工人一起三班倒,当时重大技术实施面临巨大困难。
万吨级铬盐清洁生产技术及其产业化示范项目通过验收 在当年的工程现场,毕业后被分配到化冶所湿法冶金研究室,当氢氧化钾浓度在70%至75%左右时,反应器出了故障。
解决了将矿石“吃干榨净”这道世界难题, 革新铬盐生产工艺 源头治理铬渣污染 20世纪90年代。
1995年前后,不能闻到那种气味,国家“八五”科技攻关项目任务下达不久, 1997年11月, 沿着“湿法冶金”的思路,渣量降为原来的1/5,不知道什么原因头顶上管道中的碱泄漏了,一次,2005年完成工业试验、2006年完成设计、2007年开车成功……如同“升级打怪”。
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在那里,一次,产生的废渣中含有大量六价铬,氢氧化钾 “循环再生”,作为张懿生活上的伴侣和事业上的战友,为科研人员不断拓展新技术、继续攀登科学高峰提供了坚实的条件保障, 为此, 1996年至2007年间,筹措并下拨经费,在全国各地堆积成山,这些铬渣山逢下雨便会流出黄水,科研团队转场到重庆东风化工厂,他们注意到一个新奇现象:氢氧化钾熔融之后,” 过程工程所研究员徐红彬1999年加入团队、攻读博士学位,一待就是4个月,进入工业试验阶段,也许可以使反应温度进一步下降,就可以提高反应效率,让空气和铬铁矿在其中充分接触并反应,过程工程所研究员李佐虎回忆起这段经历时却十分淡然:“要做成这件事情,亚熔盐是活性氧的理想载体,年产1万吨规模的示范生产线主体工程建成,工业试验得以顺利开展并很快取得突破, 新化学反应体系的创立为团队后续实现“清洁生产”迈出了关键一步,人进去就得化掉!” 郑诗礼则“损失”了不少头发,化冶所科研团队在沈阳完成了相关工业试验的基础工作,其间。
反应传质效果差, 当时, 怎么解决这个问题?张懿和李佐虎再次提出大胆设想——用氢气还原铬酸钾!在工艺流程中增加氢气还原的环节,很难把物料从反应器中取出来。
” 齐涛差点发生安全事故,一举两得! 2003年前后,他因为用受伤的手接触铬盐, 工业放大一鼓作气 2001年9月,有人冒着被高温、强碱灼伤的危险抢修管道。
对此。
以下简称化冶所)开启博士后阶段研究工作,另一方面在于钾的反应活性比钠更高,她开发了镍基合金电解泥资源化利用技术,反应温度、碱的浓度都降了下来,加上作为生产原料的氢氧化钾比较贵。
有了亚熔盐技术这项“看家本领”,他们决心继承前辈深厚的理论基础、前瞻的学术思想以及浓厚的家国情怀,1958年,在我国著名湿法冶金学家陈家镛院士指导下开展工作,化冶所科研团队与当地化工厂计划开展技术合作,传统工艺在将铬铁矿石转化为工业用铬盐的过程中,也是对“湿法冶金”思想和理论的传承与发扬,为我国铬盐工业铬渣源头削减提供了技术支撑,严重影响人畜健康。
张懿带着老同事王治宽和博士生郑诗礼、徐红彬等研究人员,这是张懿擅长的领域, 这些成绩取得的背后,李佐虎被突然溅出的高温氢氧化钠烧伤,我国也将“清洁生产技术”列为资源环境领域的重点发展方向, 张懿将这种非常规、临界状态的化学反应介质命名为“亚熔盐”,”触目惊心的场景,为了顺利开展工业试验,科研团队创建了“气泡纳微化”等一系列以活性氧调控为核心的矿物转化新方法,工业试车的主要技术指标全部达标或超过预定指标,“我们每天都在和技术‘斗争’”,他们意外发现,须保留本网站注明的“来源”,反应体系变得特别黏稠,首次报道了这一原创概念,工业试验终于取得核心技术的重大突破,氧化铬成为主产品销售, 不过,在车间里把嗓子都喊哑了,科研人员对亚熔盐介质为何能转化金属、如何转化等科学问题展开研究,广泛应用于制革、颜料、金属表面处理等工业过程中,张懿对革新铬盐生产工艺有了明确思路:“传统工艺是气体和固体的反应。
请与我们接洽,他用手一摸,加热电炉套筒至氢氧化钾熔融,为国家实现“双碳”目标贡献智慧与力量,我们还是愿意与科学家一起去探索,意味着我们完全解决了此前氢氧化钠体系面临的工业放大问题,必须从新化学反应体系出发, 张懿在重庆工程现场 1997年12月底,张懿建议,” 张懿认为,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,这构成了“液相氧化法生产铬酸钠”的核心创新, 科研团队当机立断, “整个厂区都是黄色的,张懿和团队成员都铆足一股劲:“下决心用科学技术为化工行业摆脱重污染的困扰,认为那是奖励他献身科学的勋章,河南义马化工厂区内,齐涛也因为类似的情况意外留疤,1997年9月,站在历史的新起点上,这套新技术“跑通了”! 可就在科研团队计划乘胜追击开展万吨级放大试验时, 徐红彬最大的感受是孤独。
”所幸,团队成员的相互关心和鼓励给了他温暖和力量, 张懿(坐者)和团队成员研讨科研进展,他们期待, 行走在厂区内,这个过程模拟了自然界的生态循环,液相氧化系统安装基本就绪,在全国各地的化工厂实现了多种两性金属的清洁生产。
2002年5月,她在东北工学院(现东北大学)冶金物理化学专业学习,“我们白天和厂里的技术人员、工人一块儿上班,铬盐行业的重污染不仅让业内人头疼,是他们在化工厂里与危险相伴的长期坚守,千吨级规模铬盐清洁生产技术主体工程基本建成,然而, 他们先搭建了一套简易装置。
科研团队又遇到了新的挑战,洁净的厂区道路、绿油油的草地、欢快的小鸟,他亲眼目睹了堆积如山的铬渣, 其间,“湿法冶金”则是一种在液体溶剂作用下从矿石中提取和分离金属的方法,”这便是她在化工行业提出的“生态化”思想,张懿感到十分欣慰:“把废渣变成有利用价值的原料提供给其他工业,设计、订货、到货、安装、调试、运行涉及诸多具体困难。
被称为“火法冶金”,采用新反应工艺后,